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智能套结机花样缝制的实现智能套结机花样缝制的实现简介
随着服装制造行业对自动化与智能化生产需求的不断提升,智能套结机作为缝制设备的重要组成部分,已广泛应用于衬衫、夹克、裤子等服装的加固缝制和装饰缝制中。传统套结机主要实现单一、固定的缝制花样,而现代智能套结机则通过电子控制系统的升级,实现了多样化、个性化缝制花样的自动切换与精准执行。
智能套结机花样缝制的实现,主要依赖于计算机控制系统、伺服驱动技术和多轴联动技术的综合应用。通过内置的嵌入式系统或工业PC,操作人员可以在触摸屏上选择预设的缝制花样db4403/t 205-2021 城市供水厂运行管理技术规程,或自行设计、导入新的花样图案。控制系统将花样数据转化为针距、针向和缝纫路径的控制指令,精确驱动缝纫机的刺针、送料牙和旋梭等部件协同工作,从而实现复杂图案的自动缝制。
此外,智能套结机还具备自动识别布料厚度、调节缝纫张力、断线自动检测与报警等功能,大大提高了缝制效率与产品质量。借助物联网技术,设备还可实现远程监控与故障诊断,提升设备管理的智能化水平。
总之,智能套结机通过数字化控制和柔性化生产方式,不仅提升了缝制工艺的灵活性与精度,也满足了现代服装生产对个性化定制与高效制造的双重需求,是缝制设备智能化发展的重要方向。
套结机工作过程包括主轴机针的上下运动,送布 机构的平面运动,剪线电磁铁和松线电磁铁的吸合与 松开。整个工作循环如图1所示。
图1套结机工作循环图
从图可以看出,主轴电机带动机针上下运动; 主轴转动一周,机针完成一次上下运动,X、Y轴电 机带动送布机构进行送料。带动布料运动的X、Y轴 电机称送布电机。当机针扎进布料的时候,送布电机 都必须停止运动;只有在主轴机针离开缝制平面到再 次扎进缝制平面的间隙送布电机才可以运动。在主轴
运动一周完成一次上下运动过程中,有半周机针位于 送布机构平面之下,另外半周机针则位于送布平面之 上。基于安全方面的考虑,送布运动时间限制在机针 位于送布平面以上的150°的时间内。 根据以上的分析,要实现缝制功能,需要主轴 和送布电机之间的协调配合。根据他们之间的配合关 系,目前主要有以下三种协同控制模式3: (1)主轴间歇模式:在禁止送布区主轴单独运动,在 送布启动点停止;到送布启动点时,三轴同时开 始运动,到送布停止点时停止;如此往复。见图2。 (2)主轴变速模式:在送布区主轴根据送布电机移动 所需的时间,降低转速;在非送布区主轴以设定 转速旋转。见图3。 (3)主轴匀速模式:主轴按照设定速度匀速转动,到 达送布启动点,则启动送布电机;送布电机在送 布停止点必须保证停止。见图4。
经过实验表明,主轴间歇模式效率太低,而且震 动、噪音大;主轴变速控制模式控制精度不高,主轴频 繁升降速增加了控制难度,也有一定的震动。因此,本 系统采用主轴匀速运动。在此基础上,再合理控制送布 步进电机的加/减速和速度,可满足设计要求。
套结机针线的缝制需要三轴协调配合,而花样轨 迹则依靠送布电机的运动得到实现,缝制花样能否达 到要求需要送布步进电机的准确运动。
3.1送布电机的控制与检测
本系统采用主轴匀速模式,对于送布的步进电 机,要求能够在给定的时间内精确完成相应的运动。 一般步进电机的工作转速都要高于电机的极限启动 频率,所以不应直接以工作转速启动,避免造成丢步 甚至堵转。而到达终点时如果马上停止发送脉冲 则电机由于惯性会向前转动一定角度,造成过冲[4。 以此,在步进电机工作过程中,采用“加速一 匀 速 一减速”的控制方法,如图5。
图5步进电机加减速控制
然而由于步进电机采用开环控制方式,在实际工 作中,通过步进电机进行升降速控制并不能完全避免 步进电机的丢步或过冲。本文对步进电机增加反馈环 节,以检测电机实际运动位置。 光电传感器是目前应用最广泛的电机位置传感 器。它由光栅盘和光电检测装置组成。当电机转动 时,光栅盘与电机同速转动,光栅盘一侧的光源透过
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光栅盘在另外一侧形成亮暗交替的光,通过光电检测 装置形成脉冲信号,如图6所示。
光电编码器可分为增量式、绝对式以及混合式三 种。增量式编码器是直接利用光电转换原理输出三组 方波脉冲A、B和Z相。A、B两组脉冲用于相对位置的 标示,相位差90度,可以据此判断出运动轴的转动方 向。Z相通常每转输出一个脉冲,用于基准点定位。 这种编码器具有构造简单,机械平均寿命长,抗干扰 能力强,可靠性高,而且价格相对较低等优点。基于 成本考虑,本系统采用增量式编码器。
3.2送布电机的偏差修正
应用于本系统送布机构的步进电机都有光电编码 器,在步进电机工作过程中,可以不断读取编码器的 值,通过与理想花样的脉冲数比较,得到电机运动的 偏差。以送布电机的X轴为例,假设第n针步进电机 需要运动的脉冲数为Countl。,称为指令脉冲;通过 读取编码器,用编码数值可以计算出第n针步进电机 实际运动的等效脉冲数为Count2。,称为实际脉冲。 则两者之间的差为:
该脉冲称为偏差脉冲。 如果步进电机过冲,则Count3<0;如果步进电 机丢步,则Count3>0。该值通常都很小。 当机针完成缝制,送料电机开始第n+1针的送布 运动。此时电机的初始指令脉冲为Countl+。为消除 偏差,通过计算运动偏差Count3,修正步进电机在 该步的指令脉冲为:
Count1=Count1.,+Count3
依照此方法,步进电机在每一次运动中都修正了上一 次运动中出现的偏差,消除了花样缝制中的累积误 差,提高了花样的精确性。
本文以第5号花样图案作为测试图案,花样尺寸
为10mm×2mm,如图7:花样数据如表1所示。
BATR ■智能套结机花样缝制的实现
■智能套结机花样缝制的实现
图9加入偏差修正缝制效果图
表1测试花样坐标数据
通过连续读取X,Y轴编码器的值,得到X,Y轴 系列运动坐标,从而可以绘制出花样图案。
通过连续读取X,Y轴编码器的值,得到X,Y轴 的系列运动坐标,从而可以绘制出花样图案。
该花样X轴电机运动范围为±0.7928弧度,Y轴 电机运动范围为土0.1562弧度。步进电机编码器均为 200刻线,经过8细分后步进电机每周得到的编码数 为1600。所以读取到该花样X方向编码范围为:
0.7928 ×1600=202
0.1562 x1600=40 2π
为便于对比,分别测试送布电机送布前后缝制 效果(主轴转速都为1000r/min),图8为不加入偏差修 正得到的效果图样,图9为加入偏差修正后得到的图 样。实际缝制轨迹也与该图案相同。
图8不加偏差修正缝制效果
通过该对比可以发现,在加入偏差修正前缝制 效果并不理想。在X方向上,针迹与理想轨迹基本吻 合;而在Y方向上,针迹出现一定的偏差,花样总体 向Y的正方向偏移。 这说明步进电机在运动中并没有按照给定的脉冲 输出。出现的原因主要由于电机的频繁换向,导致电 机在改变方向时丢脉冲。这种偏差出要出现在一个方 向上,每次出现的偏差很小,但是若经过多次出现之 后db64∕696-2011 建筑外墙外保温工程防火技术规程,整体就产生一个较大的偏差,最后不能达到理想 的工作效果。在本文所示花样中,由于X方向电机仅 有3次换向,即使出现偏差也很微小;而Y方向换向高 达18次,经过多次偏差积累,整体出现明显偏移。经 过偏差修正后,送布电机出现的累积误差得到消除 花样与理想轨迹吻合。
套结机作为一种专业、专用的缝纫机,其花样缝 制不仅过程需要三轴协调配合,花样轨迹更依赖送布 电机的精确定位。本文通过采用合理控制步进电机运 动曲线,并配合编码器读取运动反馈,对运动过进行 修正,取得良好效果。
谢小辉博士,2005年毕业于哈尔滨工业大学机器人研 究所。在微操作、医疗机器人、时滞系统控制、 基于互联网的遥操作及力觉临场感遥操作方面有 丰富研究经验。目前主要研究的项目包括:多轴 控制花样套结系列缝纫机的开发、肝脏介入治疗 图像导航系统及其关键技术的研究。
谢小辉博士,2005年毕业于哈尔滨工业大学机器人研 究所。在微操作、医疗机器人、时滞系统控制、 基于互联网的遥操作及力觉临场感遥操作方面有 丰富研究经验。目前主要研究的项目包括:多轴 控制花样套结系列缝纫机的开发、肝脏介入治疗 图像导航系统及其关键技术的研究。
建筑水电安装施工组织设计先进技术研究通报 TAWETINCIF ADVANHEDTEGINOIROTGY
陈坚泽客座学生。 马翠硕士,研究助理。分别于2005年、2007年获得 武汉大学电子信息学院测控技术及仪器专业学 士、硕士学位。主要参与的项目:药物制造过程 在线监控系统,智能网页监控系统,多轴控制花 样套结机的研发。 孙强硕士,研究助理,2006年6月获西北农林科技大 学机械设计制造及自动化和计算机科学与技术双 学士学位,2009年6月获山东大学机械设计及理 论硕士学位。目前项目工业智能缝纫机的机构设 计与优化,运动控制方法优化。 杜如虚作者简介见本期封2页。
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