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汕头某大桥主塔承台大体积砼的施工措施汕头某大桥主塔承台大体积砼施工是桥梁工程中的关键环节,具有结构体量大、水化热控制要求高、施工技术复杂等特点。为确保混凝土浇筑质量,防止温度裂缝的产生,施工过程中采取了一系列科学有效的措施。
首先,在混凝土配合比设计方面,采用低热水泥,并掺加适量粉煤灰和高效减水剂,以降低水泥用量,减少水化热释放。其次,施工中设置冷却水管和保温层,控制内外温差,防止温度应力引起的裂缝。同时,布置温度监测点,实时掌握混凝土内部温度变化,及时调整养护措施。
在浇筑工艺上,采用分层连续浇筑法,控制每层浇筑厚度和浇筑速度,确保混凝土均匀密实。此外,严格控制施工时间,避开高温时段浇筑内墙抹灰、刮腻子施工方案,减少环境温度对混凝土的影响。养护阶段则采用覆盖保温材料并结合洒水养护,保持适宜的湿度与温度条件。
通过上述措施,有效保证了大体积混凝土的施工质量,满足了结构安全与耐久性要求,为大桥主塔的稳定性和整体工程质量奠定了坚实基础。
大体积砼产生裂缝的原因是复杂的,而且往往是各 种因素的综合,为了防止混凝土产生裂缝,着重在控制 温升,缓慢降低温速,减少混凝土的收缩,提高混凝土 极限拉伸等方面采取措施。若在施工中不采取有效措
文/易淑鹏 (广州市芳村市政工程公司510375)
结构的耐久性,以致丧失承载能力。因此我们在大桥主 塔承台基础砼施工地施工中采取了如下系列措施:
2.1利用混凝土后期强度
2.2低水化热砼的配合比设计
为了降低大体积承台砼的水化热,根据汕头地区的 具体情况,我们对材料进行了比选,对砼的配合比也进 行了精心设计和试拌,最后确定砼的配合比如下表:
2.3某大桥主塔承台砼绝对温升的计算
根据经验公式Tmax=W.0/C.rxS+f/50 式中:W一每m砼中水泥实际用量 0一单位水泥28d水化热量(J/kg),本工程525矿 渣硅酸盐水泥查表取值为80kca1/kg.即为33944J/kg C一砼的比热,一般取C=993.7J/kg.k r一砼的质量密度,一般取2400kg/m3 S一灌注砼块的散热系数,当灌注厚度大于4.0m 时,S取值为1; f一每㎡砼中粉煤灰的实际掺量; 则掺入粉煤灰后承台砼的绝对温升为50.4℃。 未掺入粉煤灰后承台砼的绝对温升为:54.3℃。 由上述计算可知,掺入粉煤灰后的承台砼的绝对温
Concrete &Cement Products
升比未掺粉煤灰时低3.9℃。 由于承台砼的灌注时间为夏天,入模时温度为33℃ 则预测砼的中心温度为:33°℃+50.4°℃=83.4℃ 从经验公式知道:减低砼最高温升必须控制砼内部 水化热总量和水化热释放速度以及散热速度。为此采 取如下措施:控制砼入模温度,选用低水化热水泥,最 大限度减低水泥用量,延缓砼终凝时间,减缓内部温升 速度,减缓砼表面降温速率等等。
3预防裂缝产生的施工措施
3.1采用循环冷却水管抑制砼的升温
根据上述理论计算,某大桥承台砼内最高温度达到 83.4℃,因此必须控制砼的温升来降低砼体内的最高 温度,加快降温时间,缩短保温周期,为此我们在砼内 布置了5层循环冷却水管,通过循环冷却水携带走大量 的水化热,根据计算水化热绝对温升值及实测温度来 控制和调节水的流量、流速和开停水时间。
3.2在承台砼面布置防裂钢筋
3.3承台砼灌注的过程中的泌水处理
本承台混凝土浇注采用“分段定点、一个坡度、薄 层浇注、逐渐覆盖、一次到顶、局部补充”的薄层浇注 方法,要求在初凝时间内上层混凝土必须覆盖下层混 凝土,且分层厚度小于30cm。 大流动性混凝土在浇注、振捣过程中,泌水和浮浆 会顺着混凝土坡面下流到坑底,因此我们事先在一侧 预留汇水井,将泌水和浮浆通过潜水泵排出:泵送混凝
土塌落度大,在浇注过程中自然流淌形成一个坡度,保 持这一坡度层层浇注,逐渐覆盖,一次到顶[北京]24层框剪结构综合楼施工组织设计,加强全面 振捣,保证上、下层在初凝时间内连续浇注。
3.4承台砼的表面处理
3.5承台砼的表面蓄热养护
由于砼升温过程中体内与表面所处的散热条件不 同,将形成一定的内外温差,为了防止内外温差过大 造成温度应力大于同期砼抗拉强度而产生裂纹,养护 工作尤其重要,应加强砼保温保湿的养护,因此我们在 顶层砼开始降温时先在表面覆盖一层薄膜,一层草袋 然后覆盖一层薄膜,最后再覆盖一层草袋。下层薄膜用 来防止水分蒸发,上层薄膜用来隔离低温雨水,同时使 表面已升高的温度不易散失,有效地减小砼的内外温 差。
(1)配备了三台砼拌合站,三套砼运输线同时灌注承 台砼,确保承台砼每小时灌注量为60m/h。 (2)设立了现场指挥小组和施工质量控制小组。现场 指挥小组加强机械设备的调度和管理,确保承台砼的 灌注速度;施工质量控制小组及时收集、整理、汇总所 有的资料,并指导承台砼的施工,监控承台砼的施工质 量。 2
通过对大体积砼裂缝产生的原因进行分析,并采取 了相应的技术措施,某大桥主塔承台基础近6000m砼 的施工取得了圆满的结果。 (1)优化的砼配合比直接降低了砼的水化热,节约 水泥400吨左右at所围岩专用洞室支护施工技术交底,并且承台的60天砼强度均达到设计 (2)合理布置的循环冷却水管,将承台内部的绝对 温升平均降低了11℃。 (3)承台砼表面处理和防裂钢筋网片有效地防止了 收水裂缝的出现。